由于操作过于频繁,请点击下方按钮进行验证!

凯凌集团采用一把刀具使加工中心效率狂增一倍

加工各式制动器的玉环县凯凌集团有限公司综合生产车间,今年以来生产效率足足提高了一倍。秘密在于,一位员工在加工中心内部动了一点小小的“手脚”——增加了一把小刀具。“凯凌”是一家生产汽车、摩托车、自行车液压盘式制动器的企业,规模居同行之首。多年来,在大家的印象中,主要加工制动器泵体、钳体的综合生产车间中的这条“F01生产线”,必须由2台加工中心和几台机床组成。因为一台加工中心加工单件产品的时间是这些机床加工时间的2倍多,只有用2台加工中心与这些机床配套,才能按进度完成整个加工过程。普通技术人员陈超却在琢磨,在加工中心内部增加一把刀具,是否可以使一台加工中心干2台加工中心的活,相当于变成两条生产线。按照陈超的设想,今年初公司向外定制了这把特殊的刀具,并对加工中心内部的工艺流程稍做调整。果然,加工中心加工速度提高了一倍,产品光洁度、精度也都能保证。生产报表显示,这项改动使得生产线日均提高产能21%,而加工次品率降低了36.7%。工人的工作时间由原先的10个小时改为7小时,在工作强度降低30%的情况下,工人人均工资反而增加了40%多。每月还能省下近万元的设备折旧费、维修费及电费。陈超本人也获得了重奖。这项“没花什么钱”的技改,效益如此之好,促使“凯凌”着手用这种技改思路进一步整合其他6条生产线。据了解,该公司目前绝大多数的工艺改进、设备改造,来自于一线生产工人或技术骨干的建议。该公司有关负责人表示,在现代化生产流水线中,工人极容易成为“工具人”,仿佛机械一样。但实际上,发挥员工的创造性,使他们成为“资源人”,可以使他们自身和企业获得更多回报,而且也能帮助他们实现更大的价值。今年以来,“凯凌”与同行一样面临着经营压力,企业加大成本控制力度,不仅仅向技术骨干征求合理化建议,还鼓励每一位普通员工“开动脑筋”。据估计,今年上半年铸造车间凭着来自一线员工的建议,节约成本近50万元。今年1至6月,全公司已接到64条员工的建议,其中60条被采纳。这些建议分别来自检验员、装配工、浇铸工、发货员、下料工等一线员工,可帮助企业节省生产成本5%以上。这使得“凯凌”在行业生产销售形势明显趋紧的情况下,仍然得以保持微利生存。


声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。

网友评论 匿名:

分享到

相关主题