——GE-FANUC外围故障维修二例
FANUC系统i系列产品比OM、OT等产品配备了更强大的诊断功能和操作信息显示功能, 给机床用户使用和维修带来了极大方便。根据系统显示的操作信息和PMC软继电器、I/0状态, 可以很方便地查找系统外围故障, 使故障原因查找时间大为缩短。
1 例1
一台德国产立式动立柱高速加工中心, 配GE FANUC 21i系统, 除X轴、Y轴、Z轴和主轴外, 还配置了一根第四轴和第五轴。该机床快移速度为60m/min, 切削进给速度为2.4m/min 以上, 任意点可换刀, 换刀时间小于1s, 加工效率是普通加工中心的七八倍, 受到业内人士交口称赞。
但机床自交机验收后,加工中偶尔出现第五轴未夹紧信息,引发进给停止,删除信息后可继续加工,发生频率逐渐由一天一次上升到一天几次。后来此信息转为报警, 按RESET键才可消除,程序需从中断点重新执行,才可继续加工。此故障严重影响了生产正常进行。该机床四、五轴为液压锁紧式,转动时放松, 加工时锁紧。通过检修,发现可换触点组合常开点分断不畅。更换此触点组合后开机试验,故障排除。
此例中,系统、PMC运行良好,感测元件、执行元件动作正常,由于继电器质量欠佳、触点粘连,导致DC24V直接加到电磁阀线圈, 而不受系统控制从而引发故障。正是从机床诊断信息出发,结合PMC I/0状态,从中发现了问题,找到了故障器件。
2 例2
同上例机床,加工中出现油压马达超温报警,NC停止,动力停止。机床配置德国某公司液压系统,油压箱、油泵和电动机集成在一起, 总体积不超过20L,储能器0.040L,工作压力21MPa。通过检查,怀疑本身气密检测装置有问题,将两检测装置对调,故障现于另一夹具, 证实为气密检测装置质量缺陷。更换新品,故障排除。
此例中,表面故障为油压马达超温,由于机床设置的许多自动功能, 其起因却是检测器件不良导致机床夹具不断夹紧放松,引起油泵电动机频繁启动而过热。这就要求维修人员根据机床显示的信息和实际工作原理,结合PMC状态,全面分析追根求源, 才能找到故障症结从而最终解决问题。
3 结束语
数控系统的不断发展,使得系统功能进一步扩展,运行更加稳定,给最终用户提供了更广阔的使用空间。完美的系统, 由机床厂家可靠的装配质量和零部件质量来陪衬,才能发挥效能。差的装配质量和零部件质量会让一台精美的机床逊色不少,我想这就是本文的最后一句话了。
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
- 暂无反馈