降本增效工作一直是上海外高桥造船有限公司管理的重中之重。去年,公司顺利实现了“双30”目标,(即“降本30%、增效30%”)。今年年初,公司又提出今年再降10%成本的要求。为此,公司多措并举,力争在最大程度上实现降本增效。
外高桥造船公司为了实现降低能耗、保护环境的目标,一方面充分利用新技术、新设备来减少能源消耗,另一方面制定科学的管理制度。
2011年,公司采用能源计量系统等新技术,使用废溶剂回收、32吨高吊加装能量回馈装置等新设备,并对各区域严格实施限时供能。同时,各生产部门合理安排延时和加班用能计划,从而进一步提高了能源利用率。在各生产部门和工务保障部的努力下,公司的电力、二氧化碳等能源消耗量均大幅降低。
同时,该公司新建的科技大楼,从设计施工、材料采购到后续运行管理的整个生命周期都引入了绿色环保理念,并使用了节能设备、再生能源、循环材料等,采用双层呼吸式幕墙、太阳能光伏电池发电、地源热泵等新技术以及大量的节能节水设备。2011年年底,该楼获得美国绿色节能建筑委员会颁发的LEED(能源与环境设计先锋)银级认证。
此外,外高桥造船公司各部门还结合自身情况,制定降本措施。该公司船装部针对钳工、电工、铜工班组的工作特性,将产品保护工作内容进行规范:对于一些易损物件,要求尽量安排在交船前安装,以减少不必要的增补;对由于班组长管理不善,或是员工疏于保管等原因导致的物件增补,则将对相关责任人进行处罚,主要体现在班组长排名考核和员工当月绩效工资中。采取该项措施后,公司单船平均物件增补金额从2010年的29.6万元下降至2011年的2.8万元,降幅超过90%,超额完成了公司要求下降50%的任务。
外高桥造船公司的全体员工也把降本思想自觉统一到了“从我做起,从身边小事做起”中,并积极展开行动。在去年外高桥造船公司与长兴造船共同实施的10项降本增效课题中,有9个是生产部门以及密配部门集思广益,在船舶建造过程中“挖掘”出的降本项目。这些部门的员工利用余料自制吊马、引弧板、弓形马,对润滑油进行过滤再利用,对法兰、旧金属、船用废电缆、加强材等进行再利用,其中,仅润滑油过滤再利用这一项就直接降低成本787万元,而涂装部开展的废溶剂回收再生利用项目,也节约成本近20万元。
目前,外高桥造船公司已被国家确定为第一批创建“资源节约型、环境友好型”企业试点单位。2011年,公司节能减排任务实际完成情况良好,部分指标处于中船集团公司领先水平;2012年第一季度,其总能耗同比下降23.66%,总用水量同比下降2.58%。
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