1.压盖 2.铜套 3.心轴 4.顶尖体 5.单向推力球轴承 6.圆锥滚子轴承 7.压紧螺母 8.螺钉 9.大螺母 10.锥套 11.工件 图1 | |
图2 | |
图3 | 图4 |
1.压盖 2.铜套 3.心轴 4.顶尖体 5.单向推力球轴承 6.挡圈 7.深沟球轴承 8.压紧螺体 9.螺钉 10.大螺母 11.锥套 12.工件 图5 |
1 前言
2 结构分析
- 心轴3所承受的轴向力由单向推力球轴承8207承受,而径向跳动主要由圆锥滚子轴承7207来限定,该轴承本身靠压紧螺母7来预紧。压紧螺母7不能有效地预紧,直接导致了心轴3径向跳动超差,加工出的工件内倒角不匀。心轴的详细结构见图2所示.加工心轴时螺纹M48×1.5先加工好,螺纹中径与心轴的轴线同轴度较好,整体淬火后,螺纹部位产生了变形,造成大螺母9与锥套10的六个等分瓣不能完全接触,影响了锥套的定心精度。
- 压紧螺母7的详细尺寸见图3所示.它本身靠M4的螺钉锁紧,由于压紧螺母上厚度为6mm的锁紧边较厚,使M4螺钉的锁紧作用不大,易造成M80×2螺纹松动,加上顶尖体4上内螺纹也存在淬火后变形问题,都会使圆锥滚子轴承7207的定心精度大大降低,造成心轴的径向跳动超差。
- 锥套端面与内锥面的轴线不垂直,也是造成径向跳动超差的原因之一。
- 心轴尾部轴头太细,只有10mm,刚度不够,安装和切削加工时极易弯曲,与铜套2研死,起不到滑动轴承的作用,也会造成心轴径向跳动太大。
- 心轴向外窜动,是由于没有轴向限位所致。仅靠心轴与两轴承内孔的配合,很难保证在受到轴向力时不被带出。
3 结构改进
- 用深沟球轴承307代替原圆锥滚子轴承7207,同时将压紧螺母挖槽,见图4所示,使其只对轴承的外圈起作用。这样,即使端面与轴承不能完全接触,深沟球轴承307本身也会保持一定的定心精度。
- 改变压紧螺母锁紧边的厚度,由6mm改为3mm,以增强M4螺钉的锁紧作用。
- 减小铜套的壁厚,同时增大心轴尾部直径,即由原来的f10mm改为f20mm,而原来的配合精度不变,以提高心轴本身的刚度。
- 提高心轴外螺纹与本身轴线的垂直度.将原来的心轴整体淬火改为两端淬火工艺,中部外螺纹不淬火处理.热处理后以两中心孔定位磨外圆,车螺纹。
- 提高锥套左端面与其本身轴线的垂直度。
- 考虑到单向推力球轴承8207拆卸方便,在顶尖体上钻四个4小孔做拆装孔。
- 两轴承之间增加一个轴用弹性挡圈,以防止心轴轴向窜动。新结构的活顶尖见图5所示。
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