图1 |
图2 |
1 分析
Hmax= | fr | +|2AsinFn | p | | |
2 | 2 |
图4 | |||||||||||
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2 钻削实验
- 实验设备与条件
- 实验是在微机数控微小振动钻床上进行的。钻床由安装在主轴套筒内顶部的压电陶瓷振动元件直接激振精密中频主轴电机,使其在套筒内做轴向振动;由步进电机驱动谐波传动减速器,减速器输出轴与主轴套筒上的齿条相啮合实现主轴的进给运动,并由单片微机控制在任意位置改变主轴的进给速度。实验中采用直径为0.3mm的高速钢钻头,主轴转速n=15000r/min,轴向振动频率F=300Hz,振幅A=4.0μm,工件材料为18Cr2Ni4WA低碳合金结构钢,工件厚度1.6mm。为了避免钻头质量差异对实验结果的影响,每项实验均用3支钻头,钻孔至折断为止,取其出口毛刺高度的均值做为每项实验结果。钻头均经工具显微镜挑选,表面质量基本一致。
- 实验结果
- 图4是fr变化时出口毛刺高度的实验结果。从图上可见振动钻削能够显著消减出口毛刺。在本文的实验条件下,可降低出口毛刺46.5%~60.7%,且fr越小,出口毛刺也越小。但进给量过小,则生产率低,钻削的整体加工水平下降。为此又做了变进给振动钻削实验,即先从正常进给量(fr1=4.0μm/r)钻入,当钻头横刃距离工件底面0.1mm时,降低进给量(fr2=1.33μm/r)直到钻削结束。下表是恒进给振动钻削与变进给振动钻削的对比实验结果。很明显,变进给振动钻削对消减出口毛刺,提高钻孔的整体加工水平有利
3 结论
- 振动钻削特有的区别于普通钻削的钻出过程,能够大幅度消减出口毛刺。
- 变进给振动钻削,对消减出口毛刺,提高钻孔的整体加工水平有利。
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