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主轴定向不停止,出现超时报警

  主轴定向不停止,出现超时报警(机床厂设置的报警)  它表示机床主轴单元没有接收编码器信号或磁性传感器信号,或系统没有接收到定向完成信号。发生这种故障的原因及排除方法如下:

  ①如果是用编码器方式定向,检查编码器信号(在定向板上有PA、+ PA、PB、‘PB、SI' sc),正常应为方渡。如果异常,检查反馈线或编码器是否有损坏,若有则更换。 

  ②如果信号都为机床没有变化,但高低电位正常(如PA为高、'PA为低),则检查连接主编码器的皮带是否脱落或断开 

  ③如果是用磁性编码器方式定向,在主轴旋转时,定向板上的绿色指示灯是否交替亮,如果没有变化,更换磁性传感器: 

  ④如果机床主轴已经停在准停位置,但仍然有报警,则定向板未发出定向完成信号,可能是定向板上的继电器坏了,更换。机床电动机速度达到1160r/min以上就不能再上升了  这是因为1160r/mjn为机床电动机的调速方式转换点,速度在。一1160r/min时,励磁电流为6 8A恒定,机床电动机主线圈电压由ov到220V变化。电动机速度大于1160r/min时,则电动机主线圈电压为220V恒定,励电流从6 8A减小。发生这种故障的原因及其排除方法如下: 

  ①检查电动机励磁电压是否正常(按前述方法检查)。 

  ②基本上是控制板的励磁回路故障,可更换IC15、IC16、IC17试一下。 

  ③晶闸管整流部分太脏,造成绝缘降低。 

  ④以上检查如无问题,则更换控制板。


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