因测速机的问题而引起机床故障占直流伺服系统故障的30%~40%左右。为什么有如此之高呢,仔细一分析就不难明白。首先,它是精密器件,在控制器中起关键作用:其次,它是碳刷、换向器、转子组成的机械结构。碳刷、换向器之间的机械接触点有振动、放电、发热及变形,因而容易引起系统及机床出故障。在这方面我们是有经验和教训的。
故障一
出现在配有FANUK7M系统的XK715数控铣床的Z轴上。在控制系统给出运动指令过后,Z轴缓慢加速产生的振动也由小而大,最后产生猛烈的窜动,报警而停机。报警号往往是05、07,出现动态偏差过大和急停。检查机床导轨、镶条、丝杠及联轴器等机械元件无卡堵现象,导轨润滑良好,电动机控制板及有关电器的工作状态、测速机两线间的电阻均没有发现明显问题。最后拆开测速机检查时才发现了问题所在。
正常时,其两换向片之间电阻约为31W左右,我们逐片测试,查出3、4、5、6片之间两两不通,18、19、22、23片之间也不通,可以判定转子中有好几个线圈断路,机床故障由此引起。因为有断路,反馈电压就会时有时无,指令电压和反馈电压的差值就会忽高忽低,造成电动机时快时慢,经闭环控制后,就会加大故障,使Z轴产生猛烈窜动,造成动态偏差过大引起报警、急速停机。更换测速机转子,修整碳刷后故障消除。
故障二
出现在辛辛那提1212U数控车床主轴上,其主轴驱动是美国Reliane的产品。在控制系统发出100r/min的指令后,主轴在110±3r/min的范围内运行,正常情况下,主轴此时应以100±1r/min的速度运转几分钟到几小时不等。过后,听到主轴减速造成的齿轮声,主轴转速逐步降低到92±3r/min相对稳定运行一段时间后,主轴又逐步加速到先前的110±3r/min的速度,过后又会回到92±3r/min。如此循环往复,现象很奇怪。对此我们作了大量的检查,除机械、电气外,还作人工模拟检查,但总找不到问题,甚至一段时间认为这不太影响粗加工和精加工的精度而任其自然。然而涉及到精加工,问题就无法回避了。由于拆装困难,最初我们只能观察碳刷和换向器的磨合状态。换向器表面光滑无放电痕迹,测速机引出两线间电阻基本正常,故认为测速机没有问题。实在检查不出原因后,只好费劲地将主轴电动机从机床上拆下,打开测速机内部进行检查,发现了问题。其换向器展开图类似于前图,换向片为33片。据测量大多数换向片之间电阻为5.4W左右,但1~2、2~3、3~4、4~5、5~6、6~7片间的电阻却分别为0.7、0.9、0.6、0.8、0.7、4.9W:17~18、18~19、19~20、20~21、21~22、22~23片间的电阻却分别为4.0、3.0、3.1、3.0、3.9、4.8W。说明存在程度不等的短路现象,并且阻值还不稳定。所以我们仔细清洁和处理了换向器,使片间电阻恢复到5.4±0.2W左右。重新装配好后,再看不到因电阻变化、电压变化造成转速漂移,更听不见速度变化所造成的齿轮撞击声了。
故障三
出现在日本加工中心HR-5BZ轴驱动上。在经过较长时间的正常运行后,Z轴在进给运动中产生无规则的振动,影响到加工精度。首先排除机电方面的大量疑点,检查Z轴与X、Y轴之间的参数设置,逐渐缩小目标点。再检查测速机两线电阻,也基本正常。拆开测速机后,发现换向器表面不太光滑,有放电产生的凹凸不平的斑痕。经打磨换向器和碳刷后,情况有所好转,但仍有振动现象。再逐一检查各碳刷,发现有一碳刷因施压弹簧变形引起压力不足,碳刷和换向器产生动态接触不良。重新调整并修复,使四碳刷压力基本相等。至此振动完全消除,机床恢复到良好工作状态。
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
- 暂无反馈