由于操作过于频繁,请点击下方按钮进行验证!

结合PLC对X5032机床的变频调速改造

前言

  变频调速及PLC控制技术常常应用于机床自动化控制系统中。由于系统控制过程较复杂,要求控制系统恒速可调可控,节能可靠,因此采用PLC与变频调速控制系统是最佳选择。这不仅可以大幅度节约电能,提高系统的自动化程度,而且使系统具有运行可靠稳定,结构简单,维修、维护、调整方便,经济实用易配置等优势,取代了传统的继电器控制系统。

  1 问题的提出

  X5032型立式升降台铣床是一种早期的立式铣床。机床的主轴传动系统由功率为7.5kw的电动机驱动,通过变速机构可以实现范围在30~1500 r/min的18种转速,是一种应用范围很广的机床。由于其使用过久,加之采用的是电器化控制,主传动系统的调速均采用多联齿轮离合器的方式,在实际加工过程中暴露出噪声大、起动传动不平稳、换速时冲击大等问题。鉴于实际需要和其寿命年限,需要对其进行小型化的改造。具体进行以下两点的改造:一是通过变频器实现主轴的调速;二是由于机床的传动部分许多电器元件已经老化,加上电器元件控制的本身的缺点,需通过PLC对控制部分进行改造。在X5032的改造中,变频器的控制是通过PLC来实现的,故采用PLC对整个机床的电气控制系统作相应的改造。

  2 调速改造方案的确定

  主轴转速的实现:电动机经弹性联轴器与1轴相连,通过7根轴及其齿轮将动力输出到立轴上,共有两个滑动的三联齿轮和一个双联齿轮,由变速机构以拨叉操纵,现在需要将其主轴机械传动部分进行简化,通过变频器控制异步电机来达到调速的目的。

  2.l 调速原理

  一般来说,异步电动机的转速可以通过改变电源频率达到调速的目的,而且变频调速具有调速范围大,平滑、稳定、效率高。操作简单,容易实现自动控制等优点。

  2.2 变频器的选择

  该铣床的主轴驱动电机采用的是异步电动机Y132M—4,额定功率为7.5 kw。由于变频器供给电动机是脉动电流,其脉动值比工频供电时要大。因此,须将变频器的容量留有适当的裕量。

  为了增加调速改造的安全性和可靠性,采用后一式来确定变频器的输出电流,并可适当减少变频器的容量,结合电动机的铭牌参数,选择了BPTS—E15型变频调速器。BPTS系列变频器采用数字PWM变频电路系统,控制参数由触摸式开关设定,并具有抗干扰保护措施。BPTSE15型变频调速器采用三相 380 V电压输人,频率精度可达 1 0.5,可满足该铣床的主轴加工要求精度;频率范围0.6~125 HZ,满足铣床的调速要求范围;并有过电压、欠电压、过电流、短路、失速等保护功能。

  2.3 分段调速频率的给定

  由于该铣床原有的调速装置是由一个手柄拨转18个位置控制4个电磁离合器来实现调速的,为了防止在改造后操作工人一时难以掌握,用户要求调节转速的操作方法尽可能不变。需采用拨档式操作手柄,加上该铣床还要进行较为复杂的程序控制,故可应用PLC结合变频器的多档转速功能来实现调速的目的,拨档SAZ可通过左右旋转达18个位置,通过控制外接电位器的输入,而形成不同档的输人频率,但同时应使各档的转速与改造前相同。

  2.4 电机的控制

  电机的正、反转和停止控制是通过按钮SF、SR来实现的,其由PLC进行控制,相应的梯形图如图所示。接触器Y000(KMI)用于接通变频器的电源,由按钮X001(SB)和X002(SB。)控制;继电器Y002(KA。)用于正转,由X003(ST)和X004(SF)控制;Y001用于反转,由X003(ST)和X005(SR)控制。正转和反转只有在变频器接通电源后才能进行,变频器只有在正、反转都不工作时才能切断电源。

  3 结论

  通过变频器对机床进行调速改造后,使得机床的转速控制简单可靠,而且冲击小、换速平缓、运行平稳可靠、自动化程度较高、便于推广。它大大简化了操作程序,具有操作简单的优点。某厂投人使用该改造后的机床后,工件批量生产的质量得到了保证,工作效率提高了3倍以上,加工成本大幅度下降,受到了大家欢迎。


声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。

网友评论 匿名:
相关链接
  • 全国各省市铸造协会代表参访力劲集团深汕智能装备制造基地
  • 24-12-20
  • 魏因加特纳2025年新年寄语
  • 24-12-19
  • 成功案例 | 坚持打造首屈一指的机器人车间
  • 24-12-19
  • Rollomatic:以创新驱动,筑辉煌未来
  • 24-12-19
  • Mazak客户成功故事 | 国内头部刀具制造商为什么热衷车铣复合加工?
  • 24-12-19
  • 【客户案例】高速、高质与高效,埃马克助力一鑫齿轮夯实精密齿轮制造之路
  • 24-12-18
  • 力劲集团:驱动中国工业母机迈向全球价值链高端
  • 24-12-18
  • 标准引领,创新驱动 | 力劲集团入选“深圳标准创新基地”名录
  • 24-12-17
  • 哈斯DC-1切削演示
  • 24-12-16
  • 从宁波制造到全球制造:优势产业集群赋能25年3月宁波机床展
  • 24-12-16
  • OPEN MIND 2025新年寄语:新质生产力引领未来发展
  • 24-12-16
  • 客户案例 | ETALON LASERTRACER-NG,为德国兹默曼机床质量保驾护航
  • 24-12-16
  • 公开课预告 | 桁架形式自动化应用
  • 24-12-13
  • “在工作中,最令我开心的时刻是那些能够体现自我价值、实现团队共同目标以及获得客户和公司认可和赞赏的时刻。”
  • 24-12-13
  • 定制化专家 | 小于100mm至大于1000mm的各类轴承套圈和滚子精密加工干货分享
  • 24-12-12
  • 百超中国2025新年寄语:稳步前行,引领智造新篇章
  • 24-12-11
  • 2024年前三季度中国金属切削机床产量累计增长7.2%
  • 24-12-11
  • 力劲集团荣获“半固态技术应用卓越贡献奖”
  • 24-12-11
  • 中国机床出口订单高增,行业有望持续复苏
  • 24-12-11
  • 新年开局,机床装备行业加速发展新质生产力
  • 24-12-10
  • 分享到

    相关主题