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汽车后制动器底板冲压工艺改进

一、引言

汽车后制动器底板(图1)材料为08F-5GB3275,属中厚板形状较复杂的工件。生产工艺为落料—冲孔—拉延成形—校正压形—切边—翻边成形—整形—冲全部孔,共七道工序。不仅工序多,生产效率低,制造费用高,产品质量也不稳定。我公司引进西班牙SE4-4000压力机,利用其工作台面大(10m×2m)、吨位高的特点,经过对原有工艺及模具的改进,实现了多工位、传递式、一次冲压工艺生产,获得了显著的经济效益。


图1工件图

二、改进措施

1.传统的工艺生产方式

该产品原有生产方式是在JD31-630压力机上压制完成的,共7道工序,7副模具。生产时,只能一道一道工序,一副一副模具压制完成,其模具安装生产方式见图2。生产周期长,且有大量的人工转运、产品磕碰与占用生产作业现场等现象,给产品质量与生产组织均带来不良影响。


图2原方式模具安装示意图
1.机床工作台2.下模3.上模4.机床滑块

2.改进后的工艺生产方式

改原来单工序作业为多工位、传递式生产,即对原来的7副模具进行改进,安装在工作台面较大的SE4-4000压力机上,实现工件一次压制成形。工作效率高,制造成本降低,产品质量稳定。

三、改进要点

1.模具的改进

主要解决7副模具封闭高度一致性的问题,对现有的模具封闭高度分别做静态与动态的检测、增减、修整、调整一致,并符合SE4-4000压力机设备的参数要求,最终确定封闭高度为1392.4mm。为保证精度,对改进后的7副模具处于同一封闭高度下,在JD31-630压力机上模拟调试,论证其封闭高度的准确性。

2.工位的确定

工位的布置要达到对设备滑块的最低偏载与最捷径的传递。

(1)计算每道工序的冲压载荷

P1(落料冲孔)=3240kN;P2(拉延成形)=2580kN;P3(校正压形)=3200kN;P4(切边)=2260kN;P5(翻边成形)=2300kN;P6(整形)=1500kN;P7(冲全部孔)=1780kN。总负荷为P总=16860kN,在SE4-4000压力机上负荷率仅为42%,符合要求。

(2)工位排布

为了在SE4-4000压力机上较好地使用,既能生产出合格的产品,又能确保设备的安全性能,必须尽量避免偏载荷和减少受力差异较大对设备的影响。在该7道工序中,拉延工序受力最早,受力行程也最大,为44mm,而其它几副模具工作行程相对较小,为此把拉延模放在机床工作台中心位置,并根据各个工序载荷情况,其工位排布如图3所示。


图3改进后模具安装及工位排布示意图
1.机床滑块2.上模3.下模4.下模垫板5.工作台

3.受力状态分析

如图4所示,左侧ΣP左=7240kN,右侧ΣP右=7040kN,即左侧比右侧多200kN,是公称压力的0.5%。再分别将两边3个力对中间点求力矩为M左=-142368kN.m,M右=145056kN.m,两力矩和为2688kN.m(为逆时针方向),即离中心距离1.344m处有200kN的偏载力,对该设备影响不大。


图4受力状态图

四、结束语

(1)该工艺的改进,既不同于传统方式下的级进模,又改变了多工位冲模一般仅在中小薄板冲压件中应用,是对厚板大型冲压拉延件的改进成功,值得推广。改变了冲压件多工序产品,单工序生产,加工周期长、制造成本大等弊端。

(2)大大降低了生产周期,原工艺生产方式按500件计算,生产周期15天,新的工艺方式生产一天即可完成生产。

(3)降低能耗。JD31-630压力机总功率55kVA;SE4-4000压力机总功率为165kVA。单件耗能经计算,前者为13.73kW.h,后者仅为2.64kW.h,降能耗5倍以上。

(4)该冲压工艺的改进,一般受到设备条件的局限,在无较大设备的情况下,实施难度较大。

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