我公司某汽车后桥轮毂在加工过程中因没有加工余量而导致废品,本文对其具体原因进行了调查分析。
该零件为全浮式结构汽车后桥的轮毂(见图1),工艺流程中的其中一段为:半成品(外协)→半精加工→精加工。
图1 汽车后桥轮毂结构
内孔、端面和法兰面为该段工序的加工表面,如图2中粗线所示。该段加工工序采用数控车床加工:法兰A面贴平专用卡爪端面,卡爪夹紧外圆。车法兰B面→车止口→车端面→车台肩面5→车孔7→车孔8→车台肩面6→车孔4→车孔3→车孔2。
通过该工序加工后,大约有15%的台肩面5或台肩面6无加工余量而导致废品。通过调查,该轮毂半成品由两个厂家提供,通过统计两个厂家的半成品因台肩面5或台肩面6无加工余量产生的废品率,发现废品率相差不大,初步排除厂家制造问题。判定为加工工艺存在问题。
半成品的轴向尺寸及以上工序加工后轴向尺寸分别如图3和图4所示。
图2 加工表面示意
1.法兰A面 2、3、4、7、8.孔?5、6.台肩面 9.端面10.止口 11.法兰B面
图3 半成品轴向尺寸 图4 加工后轴向尺寸
通过计算,加工余量见表1。由表1可知,在极限尺寸时,台肩面5和台肩面6都存在无切削余量的情况(余量–0.3mm),由此,可以判定半成品图样设计余量不合适导致废品。
表1 台肩面加工余量 (单位:mm)
针对该问题,将半成品图轴向尺寸做如下调整(见图5),调整后,加工余量计算见表2。
图5 半成品轴向尺寸调整
表2 台肩面调整后的加工余量 (单位:mm)
结语
通过对半成品轴向尺寸的调整,使其半成品粗加工的精度在IT12~IT13,符合粗加工经济性要求,同时也满足后续工序的余量控制要求。完全杜绝了台肩面无加工余量而导致废品的现象,废品率由之前每月约15%下降为0%,消除了约4万余元的月经济损失,取得了较好的经济效益。
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
- 暂无反馈