3Cr2W8V钢是目前广泛应用的压铸模具钢,内蒙古某电机厂的电机转子铝压铸模具 就是采用此种钢制造。模具外形,压铸是在130吨压铸机上进行。模具型腔 面与高温铝液频繁接触,承受由于反复加热与冷却而产生的交变应力作用。同时,型腔承 受很大的挤压、冲击和摩擦,模具工作条件极为苛刻。在此种工作条件下,模具的失效方 式为粘铝、龟裂和早期服裂,致使模具寿命不高。模具的早期脆裂是失效的主要矛盾,模 具的硬度和强度指标过高以及韧性不足是导 致早期脆裂的原因。为了提高模具的寿命, 必须提高3Cr2W8V钢的综合性能,对此,我们进行了研究。
1 试验方法
试验材料为3Cr2W8V钢,其成分为:0.376%C,2.40%Cr,8.10%W,0.4%V, ≤0.4%Si,≤0.4%Mn。
本试验采用10×10×55(mm)标准梅氏冲击试样。抗粘铝和热疲劳试样尺寸如图2 所示。用JB30冲击试验机、HR—150洛氏硬度计、HB—3000布氏硬度计、Instron—1251 型电液伺服万能材料试验机测定冲击韧性、 硬度、断裂韧度等指标。用电阻加热炉(内放 铝坩埚)加热到700℃,随后水冷的方式进行 热疲劳试验。 Neophot型金相显微镜观察球 化退火组织,用DS—III型扫描电镜观察断裂 韧度试样断口形貌。
2 试验结果及分析
2.1 气体氮碳共渗对抗粘铝和热疲劳性能的影响
将热疲劳试样校正常工艺调质处理后,再将一部分试样在570℃×3h进行气体氮碳 共渗,另一部分试样不进行氮碳共渗,然后进行对比试验。试验过程是:将试样放入 700℃的铝液中加热5秒钟,然后立即放入水中急冷,每次重复上述工艺过程。试验结果 表明,未经氮碳共渗的试样,3—5次循环就粘铝,而经过氮碳共渗的试样,几百次以后仍 末出现粘铝现象,而且脱模容易。还发现,未经氮碳共渗的试样,经60次循环,试样表面 就出现微裂纹,而经过氮碳共渗的试样,试验160次循环以后开始出现微裂纹,证明了经 过氮碳共渗的试样抗热疲劳性能好,比未经氮碳共渗的试样的抗热疲劳性提高1.6倍。
氮碳共渗后的试样,其最表面是白亮层,由比较致密的 ε—Fe2—3(N,C)化合物组成,这与铝的晶体结构不同,且浸润性不好,这可能是试样不粘铝的原因。
材料的热疲劳性能是决定热模具寿命的重要指标之一。热疲劳除了与材料的导热系 数和热膨胀系数等物理性质有关外,还与材料的高温强度和塑性有关。热疲劳裂纹往往 在表面热应力最大的区域形成,模具表面受到剧烈氧化时会加速损伤过程,若材料抗氧化 性能好,则可减轻损伤。试样经氮碳共渗后,高温屈服强度提高,塑变抗力提高,延缓了裂 纹萌生,同时,氮碳共渗试样的表层具有抗氧化性,可减轻氧化侵蚀时的损伤过程,这可能 是提高抗热疲劳性的原因。
2.2 球化退火工艺优选
热模具钢一般都采用中温加热退火和等温球化退火作为预处理工艺,用这种工艺处 理,3Cr2W8V钢球化组织不均匀,碳化物的形貌和分布不好,模具的强韧性不足,因而使 用寿命低,三向循环锻造虽改善碳化物偏析,但对碳化物圆整度改善有限,而且工艺复杂。为了获得细小、匀、圆的碳化物,对各种球化退火工艺进行了大量试验,优选出两种效果显著的高温固溶预处理球化退火工艺。
优选的两种工艺球化退火后的组织较好,碳化物细小、均匀、圆整度好。
2.3 不同温度淬火回火后的硬度和冲击韧性
将3Cr2W8V钢用新工艺球化退火后,加工成冲击试样经不同温度淬火回火后、做冲 击试验,并测定随炉试样的洛氏硬度,随淬火温度升高、硬度提高,同样温度回火,淬火温度高者,硬度也高,说明高温淬火能提高红硬性。提高淬火温度,冲击韧性降低;淬火温度—定时,随回火温度升高,冲击韧 性提高。同样温度回火,淬火温度低者,冲击韧性高。从冲击韧性考虑,压铸模具宜采用 较低温度淬火和高温回火的工艺。但850℃淬火比900℃淬火试样的冲击韧性有所降低,可能与加热温度太低,溶入奥氏体的合金元素少有关。因为溶入基体的合金元素减少,会降低基体的强度,影响冲击韧性的提高。
2.4 冲击韧性对比
对不同工艺球化退火的试样。再经不同温度淬火回火,对试样的冲击韧性进行比较, 其结果见图6,由图可见,在相同淬火温度下,经过高温固溶预处理球化退火的试样,冲击 韧性高。冲击韧性提高的原因是,经过高温固溶预处理球化退火后,使碳化物细小均匀。
2.5 断裂韧度KIc试验
试验采用三点弯曲试样,试样尺寸为100×20×l0(mm)。经不同工艺进行热处理, 用φ0.15mm钼丝切割缺口,在Amsler高频疲劳试验机上预制裂纹,所施负荷为试样强 度的30%,然后在Instron—1251型电液伺服万能材料试验机上测定。实验方法执行 GB416—84《金属材料平面应变断裂韧度KIc试验方法》。 经过高温固溶预处理球化退火、再经淬火回火的试样,具有高的断裂韧度,其KIc值较常 规处理提高1.36掊。经过高温淬火的试样也有较高的断裂韧度,其K1c值较常规处理 提高1倍。但回火后的硬度对KIC有较大影响,如09试样。
2.6 实际应用
用常规工艺处理的3Cr2W8V钢压铸模具,每副模具只能压铸300件,模具寿命低, 后经氮碳共渗处理,模具寿命提高。但早期开裂的现象时有发生。当用新工艺+氮碳共 渗综合处理后,避免了模具早期断裂现象,脱模顺利,模具寿命显著提高。
采用新工艺+氮碳共渗(1150℃油冷+800℃炉冷+1075℃油冷+680℃ 回火二次+氮碳共渗),取得了满意的结果。
3 结论
(1)3Cr2W8V钢采用高温固溶预处理新工艺可使碳化物细小,均匀,圆整度好,同时,冲击韧性,断裂韧度KIc提高。
(2)采用综合工艺处理的3Cr2W8V钢电机转子铝压铸模具寿命显著提高。
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
- 暂无反馈