由于操作过于频繁,请点击下方按钮进行验证!

精密外罩的成形工艺及模具

  零件是某型号仪表外罩,其材料为铁镍合金1J50。在型号生产中,该外罩件制造一直是使用棒料车加工成形,原材料浪费大,生产效率低,经济成本高。大批量生产要求使用模具引伸成形后再车加工成形,以提高生产效率,降低成本。

  该外罩零件采用厚1.5-0.11mm板料冲压制造的工艺流程是:落料-引伸成形-车切止口。其中的引伸成形在研制试模中,容易发生底部破裂,表面划伤严重,内外圆的尺寸误差大、圆度低,后续车加工止口困难。针对性地从引伸工艺和模具结构两方面进行分析、准确计算、改进是保证精密外罩件引伸成功的关键。

  引伸工艺分析

  1外罩的工艺性分析

  杯形外罩件,筒壁厚1mm,底部圆角半径R3,圆筒内外圆的直径公差分别是ITI2、ITI0级,均高于ITl3级(引伸件横断尺寸公差,一般都在 ITI3级以下),内外圆的形状误差是由尺寸公差控制的,分别是10级、8级(GB1184-80)的车加工要求;口部车加工止口,尺寸精度高、车加工余量小;内外圆的表面粗糙值低,质量要求高。

  精车加工要求的外罩件尺寸精度高,表面质量要求高,引伸成形的难度大,需要进行准确的工艺计算,合理的结构设计;内外圆的尺寸公差难以保证,需要后续工序整修。

  2外罩件的材料分析

  外罩件材料为1J50的铁镍软磁合金,主要合金元素镍含量为50%,由于镍元素的导热性差、亲合性强,导致该合金材料在引伸过程中产生热积瘤粘模而划伤零件表面。

  在冷硬态和软态的力学性能相差较大,冷硬态的屈强比值(0.875)大,延伸性能差;在软态下的屈强比值(0.326)小,延伸性能好。实践表明该材料极易产生冷作硬化,冷硬状态下拉伸成形是造成底部破裂的主要原因。

  因此,首次引伸前就应对毛坯件进行软化热处理,提高材料的塑性,同时采用良好的润滑措施,减小引伸过程中的摩擦,克服粘模和底破裂的现象。

  3引伸件毛坯尺寸的确定

  查表确定该外罩引伸件的修边余量为δ=2mm,并将其划分为图2所示的3个简单几何形状,按“毛坯面积等于工件面积”的原则计算外罩引伸件的毛坯直径。既按下列公式计算式中D为毛坯直径,mmF为包括修边余量在内的引伸件的表面积,mm;∑f为引伸件各部分表面积的代数和,即。

  由于外罩件的引伸成形难度大,精密引伸的毛坯尺寸公差需要严格控制在士0.03mm内,因此,该外罩引伸件的毛坯直径确定为

  4引伸次数的确定

  厚1.5mm,直径φ102.3mm的1J50毛坯,在软状态下,使用压边圈引伸,由其相对厚度t/D×100 ;1.5/102.3×100=1.46,查表得到圆筒形零件的极限引伸系数为M=0.50,据此计算得到首次引伸的最小直径d1;

  5引伸模间隙的确定

  使用有压边圈的引伸模具,由凸、凹模的小间隙来控制引伸件的尺寸、形状精度,凸、凹模的单边间隙Z/2值按精密引伸要求Z/2-(0.9-0.95)t计算取值为1.425mm。

  该外罩引伸模的引伸间隙确定为Z=2.85mm,并以凹模为基准件,间隙由减小凸模获得。

  6凸、凹模的工作尺寸的计算

  外罩的外圆尺寸φ55h10,据此计算凹模、凸模工作部分的横向尺寸式中为凹模基本尺寸,mm;为凸模基本尺寸,mm;为外罩的外圆最大尺寸,即=55mm;Δ为外罩的外圆直径公差,即Δ=0.12mm;,为凹模、凸模的制造以差,分别按IT7、IT6Z为凸、凹模双面间隙,即 Z=2.85mm。按上述公式计算并确定为

  7减小摩擦的措施

  引伸件的毛坯虽然经过了软化热处理,引伸性能得到了提高,但为了确保外罩零件的引伸,还需要进一步地减小引伸过程中的摩擦。为此,首先改进了压边圈的结构,如图3所示,圆环定位能保证毛坯件与凸模的同轴度要求,圆环的深度,稍大于材料厚度,既能防止凸缘的起当,又不会产生过大的压边力;选用Tl0A材料制做定位压边圈,并经淬火热处理,定位面的粗糙度同凹模工作表面的粗造度一样,要求,有效地降低了引伸中的摩擦系数。

  由于1J50材料的镍含量较高,在引伸过程中,镍金属容易产生粘模,使引伸件表面划伤。普通油润滑不能有效解决,在实践中参考镍冷挤压的过程机理,配制含有氯化石腊的专用润滑剂进行引伸润滑,且要求先对软化热处理的毛坯进行表面抛光、去锐边和毛刺,作到表面光洁、干净,再在两面涂抹专用润滑剂。

  外罩引伸模具设计

  1模具结构

  引伸模倒装结构是由打杆组件、凹模、定位压边圈、凸模、底座、卸料螺钉等组成的倒装结构。倒装结构在单动压力机上使用,且有引伸高度大,压边力可通过反顶机构随意调整达到引伸成型要求,十分有利于精密引伸成形;上下模间隙调整是用毛坯件的料条引导凸模对中凹模保证的,方便可靠。

  结束语

  详细地分析、计算,总结以往的经验,改进外罩件的引伸工艺和模具结构,成功地解决了引伸件在引伸过程中发生底破裂的现象,引伸件的尺寸精度和表面质量均有提高,达到了预期的要求。外罩件采用板料引伸后加工成形,比用棒料车加工成形节省原材料80%,成本降低60%,且较大程度地提高了外罩件的生产效率。


声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。

网友评论 匿名:

分享到

相关主题